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氣動化工調(diào)節(jié)閥故障維護

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之前介紹JIS日標不銹鋼截止閥標準,現(xiàn)在介紹氣動化工調(diào)節(jié)閥故障維護工業(yè)自動化儀表中,氣動調(diào)節(jié)閥應(yīng)用十分廣泛,在自動化程度高的企業(yè)生產(chǎn)中起著重要的作用但因其結(jié)構(gòu)簡單往往不被人們重視。在化工生產(chǎn)工藝過程中儀表調(diào)節(jié)的工作條件比較復雜,安裝在關(guān)鍵工藝管道上的氣動調(diào)節(jié)閥一旦出現(xiàn)問題,由于對生產(chǎn)產(chǎn)生影響較大,儀表維修人員的心理壓力亦較大,手忙腳亂的問題很難找準,常常費力不討好,還涉及系統(tǒng)投運、系統(tǒng)安全、調(diào)節(jié)品質(zhì)、環(huán)境污染等,因而檢修調(diào)節(jié)閥而影響工藝生產(chǎn)的現(xiàn)象常有發(fā)生。我廠重堿工序5臺碳化塔的冷卻系統(tǒng)采用了10臺氣動調(diào)節(jié)閥控制進塔冷卻水量,分別為5臺直流水調(diào)節(jié)閥,5臺循環(huán)水調(diào)節(jié)閥。在近幾年的運行中,調(diào)節(jié)閥的閥桿及閥體的壓蓋處泄漏問題一直無法消除。一方面泄漏的水使閥體表面嚴重銹蝕,影響閥門的使用壽命,對重堿工序的樓面造成了污染;另一方面使泄漏率組考核居儀安裝維修公司各班,影響了班組建設(shè)。
 氣動調(diào)節(jié)閥采購時只明確規(guī)格、類別、工壓就滿足采購要求的作法,在當前市場經(jīng)濟環(huán)境里是不完善的。因為氣動閥制造廠家為了產(chǎn)品的競爭,各自均在氣動閥統(tǒng)一設(shè)計 的構(gòu)思下,進行不同的創(chuàng)新,形成了各自的企業(yè)標準及產(chǎn)品個性。因此在氣動閥采購時較詳盡的提出技術(shù)要求,與廠家協(xié)調(diào)取得共識,作為氣動閥采購合同的附件是 十分必要的。
    氣動閘閥是一種直角回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),它與閥門定位器配套使用,可實現(xiàn)比例調(diào)節(jié); V型閥芯zui適用于各種調(diào)節(jié)場合,具有額定流量系數(shù)大,可調(diào)比大,密封效果好,調(diào)節(jié)性能零敏,體積小,可豎臥安裝。適用于控制氣體、蒸汽、液體等介質(zhì)。 閥體、氣動執(zhí)行機構(gòu)、定位器及其他附件組成;有一個近似等百比的固有流量特性;采用雙軸承結(jié)構(gòu),啟動扭矩小,具有*的靈敏度和感應(yīng)速度;*的剪切能 力。 
    氣動活塞執(zhí)行機構(gòu)采用壓縮空氣作動力源,通過活塞的運動帶動曲臂進行90度回轉(zhuǎn),達到使閥門自動啟閉。它的組成部分為:調(diào)節(jié)螺栓、執(zhí)行機構(gòu)箱體、曲臂、氣缸體、氣缸軸、活塞、連桿、萬向軸。 
    氣動調(diào)節(jié)閥的工作原理:氣動調(diào)節(jié)閥由執(zhí)行機構(gòu)和調(diào)節(jié)機構(gòu)組成。執(zhí)行機構(gòu)是調(diào)節(jié)閥的推力部件,它按控制信號壓力的大小產(chǎn)生相應(yīng)的推力,推動調(diào)節(jié)機構(gòu)動作。閥體是氣動調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)部件,它直接與調(diào)節(jié)介質(zhì)接觸,調(diào)節(jié)該流體的流量。
    氣動閥工作壓力,要求≥管道的工作壓力,在不影響價格的前提下,閥門可承受的工壓應(yīng)大于管道實際的工壓;氣動閥關(guān)閉狀況下的任何一側(cè)應(yīng)能承受1.1倍閥門工壓值而不滲漏;閥門開啟狀況下,閥體應(yīng)能承受二倍閥門工壓的要求。
    氣動閥門操作時的啟閉方向,一律應(yīng)順時針關(guān)閉。


2、氣動化工調(diào)節(jié)閥故障維護調(diào)節(jié)閥泄漏的原因 
    氣動調(diào)節(jié)閥閥桿與閥體密封處的檢修方式如下:先將閥門執(zhí)行機構(gòu)與閥體脫開,然后打開上壓蓋,取出壓蓋下的墊片,鉤出填料函里面的“V”型填料,更換新的填料,然后上好壓蓋即檢修完畢。這樣檢修一次,一般只能維持兩到六個月,有些甚至在檢修完后就出現(xiàn)泄漏的情況,而且壓蓋不能壓的太緊,否則會影響閥門自動調(diào)節(jié)。在檢修初期一般加4~6圈“V”形填料,后來由于彈簧張力逐步減弱,所加的“V”形填料逐步增加,到現(xiàn)在已經(jīng)增加到十幾圈。從上述情況分析得出,密封不好的主要原因是填料函內(nèi)彈簧由于生銹失去彈性,而我們所用的四氟密封填料較硬,壓的太緊,填料會將閥桿抱死,造成閥門動作不靈活,壓的太松起不到密封作用。

3、碳化塔冷卻系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥的檢修 
    氣動調(diào)節(jié)閥常用的檢修方法的六種:
    ①增加密封油脂法:對未使用密封油脂閥,可考慮增加密封油脂來提高閥桿密封性能。
    ②增加填料法:為提高填料對閥桿的密封性能,可采用增加填料的方法。通常是采用雙層、多層混合填料形式,單純增加數(shù)量,將3片增到5片,但效果并不明顯。
    ③更換石墨填料法:大量使用的四氟填料,因其工作溫度在-20~200℃范圍內(nèi),當溫度在上、下限變化較大時,其密封性能便明顯下降,老化快,壽命短。柔性石墨填料可克服這些缺點且使用壽命長。因而有的工廠將四氟填料全部改為石墨填料,甚至新購回的調(diào)節(jié)閥也將其中的四氟填料換成石墨填料后使用。但使用石墨填料的調(diào)節(jié)閥動作是回差大,有的初時還產(chǎn)生爬行現(xiàn)象,對此必須有所考慮。
    ④改變流向,置P2在閥桿端法:當△P較大,P1又較大時,密封P1顯然比密封P2困難。因此,可采取改變流向的方法,將P1在閥桿端改為P2在閥桿端,這對壓力高、壓差大的閥是較有效的。如波紋管就通常應(yīng)考密封P2。
    ⑤采用透鏡墊密封法:對上、下蓋的密封,閥座與上、下閥體的密封。若為平面密封,在高溫高壓下,密封性差,引起外泄。此時可以改用透鏡墊密封,能得到滿意的效果。
    ⑥更換密封墊片:至今,大部分密封墊片仍采用石棉板,在高溫下,密封性能較差,壽命也短,易引起外泄。遇到這種情況,可改用纏繞墊片,“O”形環(huán)等,現(xiàn)在不少廠已采用。
    根據(jù)以上的分析,檢修中我們將閥門整體拆開更換閥門內(nèi)彈簧,然后加裝填料,并在調(diào)節(jié)閥的每一層“V”形填料中間加少量(白油)來提高閥桿潤滑和密封的性能。這種檢修方式的特點是:保持閥門原有的密封方式和結(jié)構(gòu),但檢修所需的材料分公司一直無法解決,而且檢修時間太長一般一臺閥需1到2天時間。鑒于這種情況,我們對原有的檢修方式進行了改革。打開閥門壓蓋,取出填料函里面的墊片,然后鉤出墊片下的“V”型填料2~3圈,加入我們常用的油性石棉盤根,壓上2~3層,將墊片蓋一后上好壓蓋。有較好的預緊力,在壓的很緊的情況下它也不會將閥桿抱死,而且油性石棉盤根對調(diào)節(jié)介質(zhì)為水的調(diào)節(jié)閥的密封效果較好。采用這種密封方法,我們對1#~5#塔的氣動調(diào)節(jié)閥進行了檢修,取得了滿意的效果。 
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止氣動調(diào)節(jié)閥采用石墨一石棉為填料時,大約三個月應(yīng)在填料上添加一次潤滑油,以保證調(diào)節(jié)閥靈活好用。如發(fā)現(xiàn)填料壓帽壓得很低,則應(yīng)補充填料,如發(fā)現(xiàn)聚四氟乙燥填料硬化,則應(yīng)及時更換;應(yīng)在巡回檢查中注意調(diào)節(jié)閥的運行情況,檢查閥位指示器和調(diào)節(jié)器輸出是否吻合;對有定位器的調(diào)節(jié)閥要經(jīng)常檢查氣源,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;應(yīng)經(jīng)常保持調(diào)節(jié)閥的衛(wèi)生以及各部件完整好用。

常見故障及產(chǎn)生的原因

(一)氣動調(diào)節(jié)閥不動作。故障現(xiàn)象及原因如下:

1.無信號、無氣源。①氣源未開,②由于氣源含水在冬季結(jié)冰,導致風管堵塞或過濾器、減壓閥堵塞失靈,③壓縮機故障;④氣源總管泄漏。

2.有氣源,無信號。①調(diào)節(jié)器故障,②信號管泄漏;③定位器波紋管漏氣;④調(diào)節(jié)網(wǎng)膜片損壞。

3.定位器無氣源。①過濾器堵塞;②減壓閥故障I③管道泄漏或堵塞。

4.定位器有氣源,無輸出。定位器的節(jié)流孔堵塞。

5.有信號、無動作。①閥芯脫落,②閥芯與社會或與閥座卡死;③閥桿彎曲或折斷;④閥座閥芯凍結(jié)或焦塊污物;⑤執(zhí)行機構(gòu)彈簧因長期不用而銹死。

(二)調(diào)節(jié)閥的動作不穩(wěn)定。故障現(xiàn)象和原因如下:

1.氣源壓力不穩(wěn)定。①壓縮機容量太小;②減壓閥故障。

2.信號壓力不穩(wěn)定。①控制系統(tǒng)的時間常數(shù)(T=RC)不適當;②調(diào)節(jié)器輸出不穩(wěn)定。

3.氣源壓力穩(wěn)定,信號壓力也穩(wěn)定,但調(diào)節(jié)閥的動作仍不穩(wěn)定。①定位器中放大器的球閥受臟物磨損關(guān)不嚴,耗氣量特別增大時會產(chǎn)生輸出震蕩;②定位器中放大器的噴咀擋板不平行,擋板蓋不住噴咀;③輸出管、線漏氣;④執(zhí)行機構(gòu)剛性太小;⑤閥桿運動中摩擦阻力大,與相接觸部位有阻滯現(xiàn)象。

(三)調(diào)節(jié)閥振動。故障現(xiàn)象和原因如下:

1.調(diào)節(jié)閥在任何開度下都振動。①支撐不穩(wěn);②附近有振動源;③閥芯與襯套磨損嚴重。

2.調(diào)節(jié)閥在接近全閉位置時振動。①調(diào)節(jié)閥選大了,常在小開度下使用;②單座閥介質(zhì)流向與關(guān)閉方向相反。

(四)調(diào)節(jié)閥的動作遲鈍。遲鈍的現(xiàn)象及原因如下:

1.閥桿僅在單方向動作時遲鈍。①氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)中膜片破損泄漏;②執(zhí)行機構(gòu)中“O”型密封泄漏。

2.閥桿在往復動作時均有遲鈍現(xiàn)象。①閥體內(nèi)有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料變質(zhì)硬化或石墨一石棉填料潤滑油干燥;③填料加得太緊,摩擦阻力增大;④由于閥桿不直導致摩擦阻力大;⑤沒有定位器的氣動調(diào)節(jié)閥也會導致動作遲鈍。

(五)調(diào)節(jié)閥的泄漏量增大。泄漏的原因如下:

1.閥全關(guān)時泄漏量大。①閥芯被磨損,內(nèi)漏嚴重,②閥未調(diào)好關(guān)不嚴。

2.閥達不到全閉位置。①介質(zhì)壓差太大,執(zhí)行機構(gòu)剛性小,閥關(guān)不嚴;②閥內(nèi)有異物;③襯套燒結(jié)。

(六)流量可調(diào)范圍變小。主要原因是閥芯被腐蝕變小,從而使可調(diào)的zui小流量變大。

了解氣動調(diào)節(jié)閥的故障現(xiàn)象及原因,可以對癥采取措施予以解決。


4、檢修后調(diào)節(jié)閥的運行情況及效果 
    檢修后經(jīng)過3個多月的運行,碳化塔冷卻系統(tǒng)10臺氣動調(diào)節(jié)閥全部無泄漏發(fā)生,調(diào)節(jié)閥動作靈活,調(diào)節(jié)質(zhì)量*工藝操作的要求。
    我們對VDC調(diào)節(jié)閥外泄故障的檢修攻關(guān)中,根據(jù)碳化塔調(diào)節(jié)閥的實際工作情況,創(chuàng)造了就地取材、綜合利用、簡單易行的檢修方法,這一方法即消除了調(diào)節(jié)閥的泄漏,降低了班組的泄漏率;又節(jié)省了大量的人力、物力及檢修時間,這一檢修技巧的成功應(yīng)用為我們今后檢修調(diào)節(jié)取得了寶貴的經(jīng)驗,具的良好經(jīng)濟效益和推廣價值。與本文相關(guān)的產(chǎn)品有不銹鋼波紋管密封安全閥